probleme naze32 acro
#31
Postat 06 February 2015 - 10:13 AM
Pozitionarea antenei de la RX nu cred ca are importanta, as zice ca e ceva legat de EP la THR.
Am ridicat EP pe THR la doua click-rui sub valoarea minima pentru armare, chestie care a fost raportata si de alti useri pe forumuri ca find o solutie pentru acest tip de problema.
O sa incerc sa repet setarile vechi sa vad daca apare twitch-ul pe motor.
#32
Postat 09 February 2015 - 10:05 AM
http://rctimer.com/images/goods/20150201/69fac81e80fb789f.jpg
Apropo, cu dedicatie pentru cei care cumpara ESC-uri de 40A... asta din imagine are 2 grame, 12mm latime, si nu are radiator... horror, chiar o duce 20A ? :D
#33
Postat 09 February 2015 - 10:24 PM
Dupa teste repetate am ajuns la concluzia ca am schimbat ESC-ul suspect.. cu unul busit :) - de aici zvacniturile motorului. Nu stiu daca era busit sau l-am "aranjat" eu la resoftare. Ideea e ca dupa ce l-am inlocuit cu un al 3-lea, au disparut zvacniturile.
Totusi a revenit problema initiala cu "lasatul pe un brat", chestie cauzata 99% de ESC. Ce am observat este ca metoda calibraii din GUI - cu motor test - nu prea merge, cel putin in cazul meu. Un motor, de fiecare data acelasi, porneste pe la 1060, iar restul pe 1100 (la comanda din THR toate pleaca simultan, la 1150). Acest lucru l-am rezolvat cu o calibrare individuala a ESCurilor.
Urmeaza teste.. teste.. teste.. :wacko:
Concluzia e ca FC-ul e bun, buba is ESCurile mele, care probabil sunt cam obosite.
Aceasta postare a fost editata de icsss: 09 February 2015 - 10:28 PM
#34
Postat 09 February 2015 - 10:49 PM
renatoa, la 09 February 2015 - 10:05 AM, a spus:
http://rctimer.com/images/goods/20150201/69fac81e80fb789f.jpg
Apropo, cu dedicatie pentru cei care cumpara ESC-uri de 40A... asta din imagine are 2 grame, 12mm latime, si nu are radiator... horror, chiar o duce 20A ? :D
E clona dupa Kiss v1.1 de la flyduino. Macar ala e cotat la 18A. :))
Si de firul ala de masa e nevoie! Ca sa nu inchizi circuitul prin partea aia poluata puternic de curentii care vin de la baterie.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian Dughir: 09 February 2015 - 10:51 PM
#35
Postat 10 February 2015 - 11:17 PM
Am testat, resoftat cu diferite versiuni de simonk, 3 escuri... toate au acelasi comportament.
Cand tin quadul in mana cu THR pe la 40% si-l inclin repede pe directia ESCului cu probleme.. turatia motorului nu creste suficient, sau chiar as spune ca scade... In GUI, pe ESCul respectiv am PWM aproape maxim.
In zbor.. merge ok pentru hover si zbor calm.. dar daca-l bruschez "cade" pe bratul respectiv.
Sa fie oare iar o desincronizare ESC-Motor?
Aceasta postare a fost editata de icsss: 10 February 2015 - 11:18 PM
#38
Postat 11 February 2015 - 12:13 AM
Aceasta postare a fost editata de Ciprian Dughir: 11 February 2015 - 12:13 AM
#39
Postat 11 February 2015 - 12:17 AM
Firele de la ESC la FC rasucite - merge fara probleme la testul "in mana"
Daca le desfac - problema apare iar...
Inca nu bag mana in foc, dar e o pista.
Mai multe detalii aici: https://github.com/sim-/tgy/issues/50
Aceasta postare a fost editata de icsss: 11 February 2015 - 12:21 AM
#40
Postat 15 February 2015 - 03:00 PM
Asta a fost.. rasucirea cablului + ferita.
#41
Postat 16 February 2015 - 09:47 AM
#42
Postat 16 February 2015 - 09:53 AM
Sunt convins ca interferentele de pe cablul de la ESC la FC au fost cauza, pentru ca am replicat de mai multe ori efectul prin impletirea/despletirea firelor.
#43
Postat 01 June 2015 - 06:27 PM
Deci, Cleanflight sau Baseflight?
Baseflight-ul as zice ca e ok, dar lumea lauda Cleanflight-ul pe net..
Aceasta postare a fost editata de icsss: 01 June 2015 - 06:27 PM
#44
Postat 02 June 2015 - 02:39 PM
cum atinge pamantul imi tzopaie, de trebuie sa tai gazul cand sunt aproape de sol
#46
Postat 02 June 2015 - 02:49 PM
Baseflight sau Cleanflight... depinde daca este Base' sau nu :)
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 02 June 2015 - 02:50 PM
#47
Postat 02 June 2015 - 06:07 PM
icsss, la 01 June 2015 - 06:27 PM, a spus:
Deci, Cleanflight sau Baseflight?
Baseflight-ul as zice ca e ok, dar lumea lauda Cleanflight-ul pe net..
http://blog.oscarlia...ght-comparison/
#48
Postat 02 June 2015 - 06:42 PM
#49
Postat 02 June 2015 - 07:30 PM
Restul, gargara aluia ca aranjeaza el codul mai sexy... sa ma scuteasca, nu se simte la end-user nici cat... autotune-ul nu a fost in stare sa il faca sa scoata ceva util, aia era provocarea...
Pentru cine are timp de pierdut sa incerce toate cel 6 variante de algoritmi PID... ar putea fi inca un motiv de atractie.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 02 June 2015 - 07:32 PM
#50
Postat 02 June 2015 - 07:40 PM
#51
Postat 02 June 2015 - 07:51 PM
Cu pid`urile default toate zboara bine, problema e pentru ce stil de zbor o sa mai zboare bine. Unii fac doar hovareala de toate zilele, altii fugaresc 250 urile de fac bateriile gogosi http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/smile.gif
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 02 June 2015 - 07:51 PM
#52
Postat 02 June 2015 - 08:26 PM
Citeaza
You can change between PID controllers by running set pid_controller=n on the CLI tab of the Cleanflight Configurator, where n is the number of the controller you want to use. Please read these notes first before trying one out.
sursa: https://github.com/c...PID%20tuning.md
Ce ma face sa ma duc inspre cleanflight este un bug al baseflightului care compeseaza prea mult (ocazional) cand tragi de pitch pentru a frana, dupa un zbor in forta in fata. Se pare ca nu poate fi corectat din PIDs si se pare ca dispare in Cleanflight. In rest e OK.
#53
Postat 02 June 2015 - 08:56 PM
Ciprian97, la 02 June 2015 - 07:51 PM, a spus:
Cu pid`urile default toate zboara bine, problema e pentru ce stil de zbor o sa mai zboare bine. Unii fac doar hovareala de toate zilele, altii fugaresc 250 urile de fac bateriile gogosi http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/smile.gif
Tin sa te contrazic, nu zboara toate ok cu pid-urile default. Nici macar hover, dar mai race...
#54
Postat 02 June 2015 - 08:59 PM
#55
Postat 02 June 2015 - 09:09 PM
E adevarat in LOS si Level baseflightul parea ce zboara exceptional, dar dupa ce treci in Rate si FPV, defaulturile nu mai fac fata..
Aceasta postare a fost editata de icsss: 02 June 2015 - 09:09 PM
#57
Postat 02 June 2015 - 09:16 PM
pur si simplu nu il mai pot inclina mai mult de 60 grade...
Am incercat modul acro, adica toate casutele debifate, nimic... ledul rosu (accel) e tot aprins !
#58
Postat 02 June 2015 - 09:20 PM
renatoa, la 02 June 2015 - 09:16 PM, a spus:
pur si simplu nu il mai pot inclina mai mult de 60 grade...
Am incercat modul acro, adica toate casutele debifate, nimic... ledul rosu (accel) e tot aprins !
Fisiere atasate
-
60319834.jpg (145.69K)
Number of downloads: 3
#59
Postat 02 June 2015 - 09:30 PM
Normal ar fi rate atunci cand nu e nici angle nici horizon(in baseflight ar fi ambele casute inrosite si led rosu stins), doar ca vad ca nu se intampla si la renatoa... I-am sugerat full chip erase, nu stiu daca a incercat.